多峰高密度聚乙烯工艺流程优化技术
成果类型:: 新技术
发布时间: 2022-10-31 09:28:26
多峰高密度聚乙烯技术工艺流程优化与研究,由山东东明石化集团有限公司独立完成。通过对原料预处理流程优化研究,进一步提高HDPE装置效能,降低生产成本,提高装置整体经济效益。经过流程优化,优化己烷精制设施配置,可以进行在线智能切换,避免物料堵塞风险,降低了非计划停工的次数;优化蜡蒸馏罐设计参数,提高了副产品蜡的处理能力,增加了产品附加值;优化催化剂加注系统,降低牌号切换产生的过渡料。通过以上技术创新办法可以实现切换生产单峰、双峰、多峰产品,提高了产品性能。该工艺流程优化研究,经济效益良好,推广前景广泛。
(1)进一步简化原料精制工艺技术与现有原料预处理工艺流程相比,优化后的流程不再需要一级干燥塔、保安精制塔等复杂的处理工段,脱炔烃塔也改为传统吸附剂。(2)进一步提高经济效益,降低投资、降低能耗整体投资由2000万元降低至1000万元;总体能耗由15kg标油/吨原料降低至7kg标油/吨原料;总体运行成本由100元/吨原料降低至49元/吨原料。(3)优化装置己烷精制工艺流程一是增加一套己烷精制备用系统;二是防止己烷系统堵塞风险;三是降低了非计划停工次数;四是通过优化己烷精制工艺流程,降低乙烯原料精制成本,提高总体经济效益。(4)优化装置催化剂添加方案主要是增加一台催化剂计量泵,可以同时生产单峰、双峰、多峰产品。(5)优化蜡产品处理设施主要是增加一个蜡产品蒸馏罐,提高蜡产品处理能力,提高产品附加值。
目前,国内拥有130套聚乙烯装置,产能达到了2624万吨/年,其中山东劲海化工有限公司利用了优化后的原料预处理工艺,其余均利用现有原料预处理工艺。现有原料预处理工艺投资高,运行成本高,影响装置效益。
我公司研发的原料预处理工艺流程简单,投资少,运行成本低,从目前运行情况来看,装置运行平稳,各项指标均达到预期要求。与现有原料预处理工艺相比,该工艺吨原料加工成本可降低约51元/吨原料,具有较强的竞争力。按照国内50%聚乙烯装置采用该工艺计算,年可降低加工成本约6.7亿元,进一步提高行业经济效益,具有较高推广价值。
根据该工艺技术研究工作需要,东明石化从生产、技术、化验分析、技术开发等专业抽调骨干人员组建课题组,由集团副总裁担任课题组组长,领导课题研发工作,为研究课题提供了强有力的组织、人员和资金保障。
通过计算,项目年均销售收入324608万元,年均总成本294096万元,利润总额30512万元,税后净利润22326万元,投资收益率11.39%,项目投资税后回收期8.96年,项目投资税后内部收益率12.13%,高于期望的基准收益率12%,该项目具备一定经济性。
技术转让,限国内