丁烯提浓工艺优化技术
成果类型:: 新技术
发布时间: 2022-10-24 16:32:53
丁烯提浓工艺优化研究,由山东东明石化集团有限公司独立完成。通过该优化研究,进一步精简丁烯提浓的工艺流程,提高了装置的加工能力和产品质量,节省了能耗、物耗,降低了加工成本,并且醚后碳四原料经丁烯提浓装置处理后,杂质含量均小于后续装置进料限制要求。该优化研究,经济效益良好,推广前景广泛。
(1)提高了丁烯提浓装置加工量丁烯提浓装置的加工量由原来的13t/h提高到18.5t/h,在提高了加工量的同时页满足了后续装置对丁烯量的需求。(2)解决了装置操作波动、起压差等问题丁烯提浓装置在原工艺技术情况下,容易发生操作波动、压力不稳定、冲塔等情况,且丁烯产品质量不能的到保证。本技术在提高了加工量的同时解决了操作波动、起压差、冲塔等情况。(3)提高了丁烯、丁烷产品质量丁烯提浓装置在原工艺技术情况下,丁烯产品质量不稳定,一般丁烯产品的质量在90%左右,丁烷产品的质量在88%左右,造成了丁烯产品质含丁烷量高、丁烷产品中含丁烯高,造成了资源浪费。本技术解决了丁烯、丁烷产品质量问题,丁烯产品的质量在97.5%以上,丁烷产品的质量在95%以上,在保证了产品质量的同时,提高了资源利用率。(4)降低了丁烯提浓装置单位能耗丁烯提浓装置在原工艺技术情况下,加工每吨原料醚后碳四需消耗蒸汽约1.4吨,应用本技术后加工每吨原料醚后碳四需消耗蒸汽约1吨,能耗成本降低约140元/吨原料醚后碳四,提高了装置的效益增加了产品竞争力。
目前,国内拥有46套同类装置,产能达到了1152万吨/年,其中梨树化学利用了优化后的工艺技术,其余均利用现有工艺技术。现有工艺技术,运行成本高,装置易波动,影响装置效益。
我公司研发的丁烯提浓工艺技术产品质量高,加工量大、运行成本低,从目前运行情况来看,装置运行平稳,各项指标均达到预期要求。与现有丁烯提浓工艺技术相比,该工艺吨原料加工成本可降低约140元/吨原料,具有较强的竞争力。按照国内50%正丁烷异构装置采用该工艺计算,年可降低加工成本约8亿元,进一步提高行业经济效益,具有较高推广价值。
根据工艺研究工作需要,公司从生产、技术、化验分析、技术开发等专业抽调骨干人员组建课题组,由集团总裁李治担任课题组组长,副总裁丁书兵任副组长,领导课题研发工作,为研究课题提供了强有力的组织、人员和资金保障。
本项目经济效益按照以下公式进行核算:
提高加工量效益=减少外购量*(运费+加工成本)
提高产品质量效益=提高产品的差价*产品产量
吨原料节约成本=节约蒸汽*加工量*能耗成本
按照上述公式计算,与现有丁烯提浓工艺相比,预计年可节约成本约620+2040+2072=4732万元。
限国内转让,禁止国外转让,转让费具体协商