混合脱氢工艺优化技术
成果类型:: 新技术
发布时间: 2022-10-24 15:56:09
混合脱氢工艺技术优化研究,由山东东明石化集团有限公司独立完成。通过该工艺技术优化研究,进一步优化了C3/C4混合脱氢装置的工艺操作参数,提高原料中C3的比例,并且混合脱氢装置按优化后工艺技术参数生产的丙烯、异丁烯等产品都达到了设计值及国家相关标准要求。该工艺技术优化研究,经济效益良好,推广前景广泛。
1、针对提高原料中C3组分比例后,混合(C3/C4)脱氢装置不能加工的问题,开发了一种提高混合(C3/C4)脱氢装置加工原料中C3组分比例的工艺技术。2、针对混合(C3/C4)脱氢装置不能提高原料中C3组分的问题,开发了混合(C3/C4)脱氢装置加工C3比例含量较高的原料的工艺条件(第一反应器进口温度618±1℃、第二反应器进口温度628±1℃、第三反应器进口温度625±1℃、压力0.04±0.01Mpa),实现了装置安全、平稳、连续、长周期生产。3、开发了混合(C3/C4)脱氢装置加工C3比例含量较高的原料的工艺,拓宽了原料的来源,提高了装置加工方案和操作的灵活性、原料比例的适应性,同时增加了装置的市场适应性。4、通过对比研究C3、C4的反应特点,优化混合脱氢装置的C3加工比例,开发了加工C3比例含量较高的原料在满负荷、安全平稳运行前提下C3组分最大掺炼比例和最佳操作参数,显著提高了装置的加工效益。
目前,国内拥有4套正丁烯异构装置,产能达到了160万吨/年,其中前海化工利用了优化后的混合脱氢工艺技术,其余均利用现有混合脱氢工艺。现有混合脱氢装置的丙烯产量较低,影响装置效益。
我公司研发的混合脱氢工艺技术先进,丙烯产量高,从目前运行情况来看,装置运行平稳,各项指标均达到预期要求。与现有混合脱氢工艺相比,该工艺可使混合脱氢装置增产约10%的丙烯,具有较强的竞争力。若现有国内混合脱氢装置采用该工艺计算,年可增加效益约8000万元,进一步提高行业经济效益,具有较高推广价值。
根据工艺研究工作需要,公司从生产、技术、化验分析、技术开发等专业技术抽调骨干人员,组建了技术过硬的专项课题研究小组。课题组由集团董事局主席李湘平担任总指挥、集团副总裁丁书兵担任课题组组长,领导课题研发工作,为研究课题提供强有力的组织、人员和资金保障。
本工艺主要对现有混合脱氢工艺技术进行优化,大幅提高原料中C3的量,以达到多产高附加值产品丙烯产量的目的,该项目效益主要体现在方面增产高附加值产品丙烯方面。
本项目经济效益按照以下公式进行核算:
吨产品增加效益=吨丙烯效益-吨异丁烯效益
装置经济效益=吨产品增加效益*增产高附加值产品丙烯的产量
按照上述公式计算,与现有混合脱氢工艺相比,高附加值产品丙烯的产量可增加效益月1450元/吨,前海化工混合脱氢可增产丙烯月10320吨/年,可增加效益约10320*1450=1500万元。
限国内转让,禁止国外转让,转让费具体协商