成果介绍
陕西液化天然气投资发展有限公司是我省优化能源供给结构,加强调峰储备保障能力建设的主力企业。公司下设的杨凌LNG工厂配备一套能力为200万方/天的天然气液化生产装置,以及总储能为11万方的LNG储罐和900万方/天的气化应急调峰装置,以保障我省天然气应急调峰供应和采暖季期间的民生需求。
液化天然气(LNG)生产过程中,受原料天然气组分、气质清洁度等因素,天然气脱酸气单元易发生发泡现象,为解决系统发泡造成的生产波动,工艺设计有消泡剂添加系统,便于及时消泡,稳定生产。
液化天然气生产运行过程中消泡剂为原料天然气脱酸单元核心辅料,其主要成为二甲基硅油、乳化剂等难溶性物质。受现有消泡剂装置储能、添加途径、消泡剂特性等因素影响,生产过程中存在:设备故障率高、
成果亮点
(1)主要内容
液化天然气生产装置配备有储能为***³的消泡剂添加系统,消泡剂通过柱塞泵加压管输添加至吸收塔发泡部位,从而降低液体表面张力,实现气泡破裂、消泡功能。受现有消泡剂装置储能、添加途径、消泡剂特性等因素影响,生产过程中存在以下弊端:
故障率高
受消泡剂特殊物性影响,经常出现柱塞泵出口止回阀粘黏等故障,经统计2022年消泡剂加注泵故障检修总计8次。
物料消耗大
受原设计储能及物料特性影响,消泡剂年消耗量约200Kg,物料损耗较实际用量高出近10倍之多。
消泡效率低
结合数据分析,酸性气体脱除单元发泡到消泡持续时长约2小时,消泡效率偏低,制约装置运行效率
团队介绍
李永冲 陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌LNG工厂 生产主任
白刚刚 陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌LNG工厂 动力办主任
史建卫 陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌LNG工厂 生产调度
成果资料