成果介绍
立项理由:M15VT工作夹片毛坯由热轧圆钢改为热锻毛坯,生产热锻毛坯的M15VT工作夹片共计80万付,客户无异常反馈。该工艺较热轧圆钢节约生产成本,提高了生产效率,但和M15V工作夹片的工艺比较仍有以下不足:①.热锻工艺含搬运、球化、加热、裹石灰、反复冲压成型等工步,较冷镦加工时间长2~3倍;②.M15VT与M15V工作夹片外形相同,但热锻工艺材料损耗较M15V冷镦工艺多40~50克;③.热锻须采用专用模具,供方模具互换性不足,后勤成本高。若采用冷镦工艺,模具可与M15V冷镦模具互换;毛坯成本高,后期工序多。进行批量试制,新工艺验证:采用新的冷镦工艺后,对夹片材料进行球化退火处理,我公司严格要求供方控制夹片材料球化等级。通过静载试验验证夹片性能稳定,且按新工艺分3个时间三批次生产,每批次夹片都满足要求,可见新工艺可行,供方具备稳定的质量控制能力;
成果亮点
a.静载试验情况:
加工效率:采用新工艺的M15VT工作夹片加工机床转速和热锻料相同,可见新工艺对生产加工没有不良影响。后续热处理夹片合格,新工艺对热处理无不良影响。由于球化退火工序由供方完成,下料冷镦均由自动连续冷镦机完成,避免原来供方下料,我公司退火,供方再拉回锻打的过程,仅物料流转,装卸车、点数时间节约1个班;采用自动连续冷镦机,避免了供方厂内加热整形、滚石灰、冲孔的流转时间,且连续自动设备同一动作同时完成下料、多次整形、冲孔工序。加工效率达到1件/秒;按10万件M15VT工作夹片计算,毛坯生产周期由原来20天缩短至***天,流转效率提升85%。
②.将冷镦盘料进行球化退火,球化等级不低于5级;③.毛坯采用自动连续冷镦机下料、锻造,提高生产效率;④.严格控制工艺过程、球化退火工序由供方执行,但材料球化级别必须送我公司评定,检验报
团队介绍
该团队由柳州欧维姆机械股份有限公司专业技术人员组成,在机械仪器领域专业性强,研究方向大胆创新、发明成果实用有效。
成果资料